|
|
訂閱社區(qū)雜志 |
| 【節(jié)能】晉城:晉豐公司實(shí)施節(jié)能降耗“組合拳” |
| (時(shí)間:2011-5-18 8:33:48) |
通過(guò)提高高硫煤與洗中塊的摻燒比例,每天降低生產(chǎn)成本2萬(wàn)元;通過(guò)回收高硫煤中的硫份,每月增加效益3萬(wàn)元;通過(guò)進(jìn)行管線節(jié)電改造,綜合氨電耗下降36度,月創(chuàng)效33萬(wàn)元……這是晉豐公司的一份節(jié)能降耗成績(jī)單。這份成績(jī)單的取得得益于該公司實(shí)施的一套威力十足的節(jié)能降耗“組合拳”。 當(dāng)前化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,同時(shí)原輔材料成本又居高不下。在這種競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下,晉豐煤化工有限責(zé)任公司堅(jiān)持把節(jié)能降耗增效作為關(guān)系企業(yè)存亡的大事來(lái)抓,在成本優(yōu)勢(shì)上做文章,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,在各個(gè)環(huán)節(jié)打出了一整套節(jié)能降耗“組合拳”,取得了實(shí)實(shí)在在的成效。 原料煤占化肥企業(yè)生產(chǎn)成本的60%,要想降低成本,就必須把原料煤的成本降下來(lái)。但噸煤消耗又是相對(duì)固定的,沒(méi)有辦法再減少。晉豐公司組織技術(shù)人員經(jīng)過(guò)深入討論,決定通過(guò)提高高硫煤(含硫量小于2.5%的煤)與洗中塊(含硫量小于0.5%的煤)的摻燒比例,進(jìn)而降低成本。因?yàn)槊繃嵏吡蛎撼杀镜陀谙粗袎K90—100元。但如果高硫煤摻燒多了,硫含量增多,造氣爐會(huì)不穩(wěn)定。為了解決這一技術(shù)難題,公司大膽進(jìn)行技術(shù)改造,先后投資500余萬(wàn)元對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改造,順利解決了這一技術(shù)難題。該公司原料車間主任穆逢春介紹說(shuō):“目前我們按照7比3的比例將高硫煤與洗中塊進(jìn)行摻燒,噸氨耗煤由1182公斤降到1172公斤,日降低生產(chǎn)成本20000余元。大大降低了原料煤耗,提高了產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,年可增加效益700多萬(wàn)元! 在此基礎(chǔ)上,該公司還通過(guò)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)一次、二次脫硫回收系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,將高硫煤中所含硫份進(jìn)行回收利用,通過(guò)壓濾機(jī)過(guò)濾出的硫膏進(jìn)行熔硫后,生產(chǎn)硫磺,實(shí)現(xiàn)高硫煤的二次利用,每月可增加硫磺產(chǎn)量30噸,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益3萬(wàn)元。另外,由造氣爐排出的爐渣中還有20%左右的殘?zhí)迹酝籍?dāng)作廢物白白扔掉了,F(xiàn)在該公司將爐渣統(tǒng)一收回后,經(jīng)過(guò)篩選破碎,作為燃料用煤以35%的比例摻入原料煤中供鍋爐使用。僅此一項(xiàng),每日可摻燒爐渣300余噸,按3噸爐渣折合1頓末煤計(jì)算,每日節(jié)約末煤100噸,可節(jié)省8萬(wàn)元。 此外,該公司還圍繞節(jié)電、節(jié)水、節(jié)蒸汽三項(xiàng)主要指標(biāo),不斷推進(jìn)工藝生產(chǎn)指標(biāo)優(yōu)化,打好節(jié)能主動(dòng)仗。在節(jié)約用電方面,通過(guò)開(kāi)展氣氨管線節(jié)電改造,使每段氣量得到平衡,提高了氨壓縮機(jī)的使用效率。改造完成后,日可節(jié)電5.3萬(wàn)度,綜合氨電耗下降36度,月創(chuàng)效33萬(wàn)元。在節(jié)水方面,通過(guò)改進(jìn)系統(tǒng)工藝,有效平衡了脫鹽水用量、增加了脫鹽水產(chǎn)量。新系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),每天可增加近400—450噸供水量,有效緩解了脫鹽水緊張現(xiàn)狀,每天還直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約1500余元。與此同時(shí),通過(guò)技術(shù)攻關(guān),將鍋爐冷渣機(jī)冷卻水改用脫鹽水,從而大大減少了蒸汽使用量,每年可節(jié)約蒸汽7200噸。 (吳麗 申彥濤)
|
|
|
|
推薦圖片 |
|
熱點(diǎn)文章 |
|
|